電石渣煙氣脫硫工藝的改造和應(yīng)用
本著“因地制宜、以廢治廢、變廢為寶、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”原則,利用電石渣替代石灰石作為脫硫劑,達(dá)到了廢物綜合利用。目前,我國(guó)煙氣脫硫工藝主要采用石灰石-石膏濕法脫硫,該工藝相對(duì)簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定可靠,但是脫硫劑石灰石價(jià)格比較高,運(yùn)行成本約占脫硫裝置的30-35%,為了提高電廠運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益,降低運(yùn)行成本,采用電石渣法替代石灰石法相當(dāng)必要的,用電石渣替石灰石進(jìn)行脫硫,一方面大大減少了電石廢渣的排放,降低了對(duì)環(huán)境的污染,取得了很好的環(huán)境效益;另一方面采用了價(jià)格低廉的脫硫劑,降低了運(yùn)行成本,同時(shí)減少了石灰石礦的開采,降低了有限資源的消耗,對(duì)石灰石礦產(chǎn)資源進(jìn)行了有效保護(hù),同時(shí)也降低石灰石-石膏法中C02的排放量,獲得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)還獲得了良好的環(huán)境效益及社會(huì)效益。通過對(duì)現(xiàn)有煙氣脫硫技術(shù)的現(xiàn)狀比較,充分利用當(dāng)?shù)氐奶攸c(diǎn),將企業(yè)的電石渣循環(huán)利用,選用電石渣-石膏濕法進(jìn)行煙氣脫硫,具有以廢治廢,變廢為寶的優(yōu)點(diǎn),減少了污染物的排放,同時(shí)也降低了生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用。采用電石渣-石膏濕法脫硫的工藝路線后,根據(jù)煙氣中二氧化硫的含量,設(shè)計(jì)了脫硫塔,并制定了嚴(yán)格的操作規(guī)程,如液氣比、煙氣流速等。同時(shí)將生成的亞硫酸鈣通入空氣強(qiáng)制氧化成硫酸鈣,并從脫硫塔底部用漿液泵抽出,經(jīng)過二級(jí)脫水后,得到含水量為10%的脫硫石膏。通過改造后第一階段在FGD入口SO2濃度≤2000 mg·Nm-3(使用原煤全硫含量≤0.8%)的前提下,脫硫出口SO2濃度降低到≤50 mg·Nm-3。第二階段新、老吸收塔在FGD入口SO2濃度≤3500 mg·Nm-3(原煤的全硫含量≤1.5%)的前提下,脫硫出口SO2濃度降低到<50 mg·Nm-3,脫硫效率達(dá)到98.6%,滿足了環(huán)保指標(biāo)要求。最后,針對(duì)本次脫硫改造工程的運(yùn)行情況進(jìn)行了敘述,通過計(jì)算生產(chǎn)運(yùn)行成本和二氧化硫減排量,得到與石灰石法相比每年節(jié)約成本約880萬元,二氧化硫排量降低了841.5噸/年,因此電石渣作為脫硫劑具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
北京化工大學(xué)
2021-02-01